如今利用(yòng)係統軟件(jiàn),對離心式通風機(jī)葉輪的氣(qì)動優化進行設計,優化了原(yuán)葉(yè)片的弧線(xiàn),提(tí)高了(le)葉輪的絕熱效率,進行了三種不同的優化方法,並用單變量法比較了解了不同優(yōu)化方法的(de)優化效果,因此在進行優化之後(hòu),使其絕熱效率有不同程度(dù)的提高,有效地削(xuē)弱(ruò)了流動分離,降低了流動損失,如何對離心式通風機葉輪進行優化設計?
通過科學合理的設計,使(shǐ)其不同程度地改善了流(liú)動條件,因此其實踐結果表明,數值氣動優化方法對改善葉片氣動性能是有效的,不同優化方法的(de)優化結(jié)果不同,表明參數化(huà)方法和最優操(cāo)作點的選擇中,對其優化結果有重要影響,並且使離心式通風機的優化設計(jì)中,首先,用理論方法對離(lí)心式通風機(jī)進行參數化設計,然後(hòu),利用專業軟件進行幾何(hé)建模,最後,利用(yòng)計算流(liú)體力學軟件,對離心式通(tōng)風(fēng)機內部(bù)流場進(jìn)行了解。
為了提高風機的效率,並且(qiě)在優化後,離心式通風機內部流場明顯改善,使設備的使用效率提高,並了解到不同葉型風機的工程實用價值,在(zài)確定最佳運動和結(jié)構參數的基礎上,給出了適應(yīng)離心式(shì)通(tōng)風機位置參(cān)數變(biàn)化的具體(tǐ)方案,驗證測試(shì)結果表(biǎo)明,該方案滿足清洗性能要求。
由於,對離心式通風機進行(háng)了解(jiě),對原蝸殼外周設計進行了修正,新蝸殼型線應用於原風機後,以再次(cì)進(jìn)行數(shù)值模擬實驗,其結果表明其性能有所提(tí)高,通過對改(gǎi)造(zào)前後蝸殼內氣(qì)流的(de)對比,並且了解了影響離心(xīn)式通風機性能的內部因素。